2月25日,国家能源集团铁路装备完成QS-400清筛机混砟斗改造,有效解决QS-400清筛机混砟斗漏砟现状,提升了职工工作效率,为安全生产奠定坚实基础。
以往在隧道机械清筛作业中,遇道床污染严重,道心及两线间煤灰存量较多时,会有大量的煤灰和石砟从QS-400清筛机混砟斗与上升、下降导槽两侧飞出,形成大量煤灰堆积,堆积严重时,会导致混砟带堵塞,需要作业人员频繁进行清理,影响隧道机械清筛作业及天窗利用率;同时,飞溅出的石砟会对车下作业人员和作业设备造成危害,影响作业安全。针对此问题,公司组织技术骨干,根据QS-400清筛机设备现状和现场作业实际情况,在QS-400清筛机混砟斗下方,使用两块长60厘米、宽60厘米、厚0.3厘米的钢板和两块长30厘米、宽14厘米、厚0.3厘米的L型钢板,进行切割加工,焊接成漏斗形状,改变煤灰与石砟的流向。此外,改造期间还在原装置相关处加装厚度适宜的橡胶板和钢丝网,进一步减少装置磨损,防止石砟飞贱,有效降低设备故障率,消除安全隐患。
经过多次试验,QS-400清筛机混砟斗改造达到了预期效果,能够有效阻挡混砟斗与上升、下降导槽两侧飞出的煤灰与石砟,并改变煤灰与石砟的流向,有效避免了因石砟飞溅伤人情况,进一步保护了作业人员的安全,节省劳动力,提高了作业效率。
评论