“这是‘掺’出来的900万呀!”提到“石油焦掺配工艺技术的研究与应用”创新成果获得国家电投集团第二届职工创新大赛一等奖时,攻关组组长保胜德感慨不已。
以往,铝电公司青铜峡分公司成型二车间石油焦按照石油焦硫含量高、中、低分仓堆放,班组操作人员按照指导书配比要求进行人工操作掺配带料,带料不均,掺配效果不理想,各种微量元素不能很好的进行掺配,尤其硫含量掺配后在2.2%-6.5%之间,波动较大。
为克服上述问题,青铜峡铝业分公司依托邓宏兴国家级劳模创新工作室技术力量,对石油焦掺配工艺技术展开攻关。
通过对工艺流程的梳理,对现有装备水平进行评估后,攻关组将攻关的重点聚焦到自动化控制方面,优化工艺流程,提升精确控制能力成了攻关的主要方向。攻关组成员最终确定了1套自动控制系统,4台配料仓,4台自动皮带秤,1台大倾角皮带输送机及其余支架为主要设备的设计方案。同时应用先进技术,从设备结构、料仓结构、自动掺配设备运行控制等方面对现有装备、工艺进行重新设计优化。
攻关组成员赵伟华介绍说:“通过攻关重点对自动掺配系统流程进行了重新设计,将石油焦车皮按照硫份不同分别放置到对应的料仓,然后通过人工计算进行配方优化,根据计算结果在配料秤控制操作界面分别设定各掺配仓的给料量,各料仓内石油焦通过皮带称按比例输送至大倾角皮带输送机,由大倾角皮带输送机将料带入原来的带料平台,经双齿辊破碎机破碎、筛分后带入煅烧系统,实现高低硫焦掺配精准控制。”
经过半年多的努力,项目成功投运,效果明显,石油焦硫含量掺配过程控制能力CPK提升36%,脱硫吸收塔出口烟气二氧化硫浓度过程控制能力提升32.3%,石油焦钙、铁、钠、钒等元素含量波动明显减小,煅后料真比重过程控制能力提升47.5%,粉末电阻率过程控制能力提升14.3%。
“现在市场石油焦含硫量很高,不同含硫量的石油焦价格差别很大,通过攻关,我们每月增加高硫焦消耗量850吨,根据市场价格估算,和低硫焦相比每吨节约成本884元,全年降低费用901.68万元,同时也提升了阳极质量,稳定电解生产,达到了超低排放,社会及环境效益明显。”保胜德高兴的说。
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