塔山发电公司1号机组8月2日停机以后,机组进入了检修阶段,抽真空系统的改造列放技改计划。
改造前真空泵入口管道设计为一个逆止门、一个电磁阀,鉴于之前进行的汽轮机真空严密性试验,检查判断真空泵入口管道逆止门和电磁阀不严密,使排汽装置漏入空气,机组背压偏高,可用焓降减小,机组出力降低,增大机组煤耗量,影响机组运行的经济性。
利用此次机组停机的机会,塔山发电公司对三台真空泵进行了改造优化,在真空泵入口管道逆止门和电磁阀前加装手动门。机组启动时,全开三台真空泵入口管道手动门,对机组进行抽真空;机组正常运行时,将备用真空泵入口管道手动门关闭严密,达到了防止漏空、降低背压的目的。
改造后,机组背压降低1kpa,机组煤耗量下降1.2g/kwh,收到明显成效,提高了机组的经济性,增加了公司的收益。