9月15日下午19点,在输煤栈桥下,石门发电公司检修部副主任郑学工、燃检专工文旭东以及燃检班几名技术骨干目送着8号A输煤皮带运输着滚滚乌金,徐徐而上,所有人都长长地舒了一口气。经过37个小时的奋战,8号A皮带机负载试运成功,该公司在网运行的三台机组“口粮”通道畅通,机组安全运行得到保障。
9月14日凌晨6点,公司输煤车间设备一片轰鸣,早班运行人员正在进行最后一趟补煤工作。6点10分,“铃铃铃……”,燃料检修班的电话急促地响起,“8号A皮带机皮带在运行中断裂,请迅速处理。”焦急的声音从话筒那端传来。
8号A皮带机是该公司负责运行维护的长安石电两台机组运行的输煤“咽喉”,也是该公司两台机组运行输煤以及掺配煤的主设备。此时,一旦8号B带出现问题,机组将因为不能上煤而“断粮”,三台正在运行的机组将面临“无米下锅”。
获悉“警情”,该公司检修部副主任郑学工和专工文旭东立即赶至现场,仔细检查了拉皮带断裂的接口,并确定了配重的行程后,迅速敲定了抢修技术方案,并汇报设备管理部。设备部要求必须尽快恢复8号A带备用,确保3台在网运行机组“口粮”通道畅通。
燃检人员立即成立了抢修工作小组,拉开了抢修序幕。抢修队伍经过安全交底后,成员迅速进入各自检修位置。一场抢修供煤“生命线”主设备的“战役”由此打响!
断裂的皮带从带坡度的工作面倒回皮带机尾部,皮带上输送的原煤沿线撒落。大家依照抢修方案合理分工,一部分人员进行驱动减速机联轴器、清扫器拆卸,并对皮带非工作面积煤进行清理,一部分人员准备检修工具和备品。
抢修现场一派繁忙景象,对讲机中不断传来对话声:“配重起吊到位!”“减速机联轴器解列!”
起重机械将硫化设备吊运至40米高的8号皮带机栈桥顶部,工作人员还需要将设备运送至皮带断裂处。硫化机架重达半吨,十分沉重。“我们负责运送硫化机架和硫化板吧。”输煤维护班班长杨昌福对现场工作班成员说。“好,我们大家手抬肩扛一起运,跟蚂蚁搬家一样,人多力量大。”
原煤全部挤在8号B皮带机输送,导致封闭式的8号带栈桥粉尘、噪音不断。为了确保尽快完成抢修,燃检人在煤尘肆掠的环境中穿梭,在每个角落留下了动人的身影。防尘帽、口罩遮住了他们的脸,相互之间只能通过熟悉的身影判断谁是谁。汗水模糊了视线擦一把,口渴了就咕噜一大口矿泉水,就这样,他们顶着恶劣的环境、忍着饥肠辘辘,与煤粉为伴、与汗水交融、与疲惫抗衡。
起重人员配合检修人员,对现场拖送皮带的动、定滑轮组进行布置。倒流皮带长达100多米,总重大,拖送皮带归位的过程,困难重重。皮带断口处老化严重,打孔夹板数次被拉脱,只能在导链两侧拉起皮带,拉回来一段,立即检查这段工作面完好,然后固定这段皮带两端,再继续拖剩下的部分,就这样一边拖,一边固定,直至15日临晨6点40,才将100多米输送皮带归位和固定。
笨重的硫化机在杨昌福安排下,早已布置到位。郑学工、文旭东一直坚守现场指挥,在技术上严格把关,力求高质量完成此次任务。现场检修人员顾不上休息,严格按照粘接步骤进行各项工序。
为了提高皮带接口的粘接强度,大家粗中有细、细中求精,从划线找中心、台阶斜口剥离,到台阶打磨、清理、刷胶、烘干,再到打压、硫化、恒温等,整个过程大家依然一丝不苟的进行着,尤其是为了使台阶互相吻合,皮带不跑偏,找中心线更是认真、仔细。至关重要的硫化工序,对硫化和恒温时压力的要求、温度的控制调整,都力求尽善尽美,避免留下质量隐患。大家默契配合,完成了8号A带硫化接头的制作,皮带一次粘合成功,等待皮带机试运。
当8号A皮带机负载试运成功的消息传来时,几个平时敢打硬仗的燃检人已经躺倒在输煤栈桥边的草地上,鼾声如雷。“兄弟,起来洗个脸,回家休息吧。”专工文旭东一个个唤醒他们。
长安石电2台机组在网运行,由于8号A皮带机皮带检修,机组燃烧原煤全部依靠汽车转运至一期煤场应急斗,再由8号B皮带机输送。高效完成8号A皮带机皮带抢修,可以节省一笔非常可观的转运费用,有效降低生产营运成本,降低8号B皮带机的压力。经过37个小时昼夜不停的抢修,17人齐心协力参与战斗,终于打赢了这场争分夺秒的战斗。
务实奉献的大唐精神在这场争分夺秒的战斗中得到最佳诠释。燃检人是一支特别能吃苦,特别能战斗的队伍,他们迎难而上,勇于担当,为抢修供煤“生命线”保机组发电做出贡献,写下新的感动。
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9月15日下午19点,在输煤栈桥下,石门发电公司检修部副主任郑学工、燃检专工文旭东以及燃检班几名技术骨干目送着8号A输煤皮带运输着滚滚乌金,徐徐而上,所有人都长长地舒了一口气。经过37个小时的奋战,8号A皮带机负载试运成功,该公司在网运行的三台机组“口粮”通道畅通,机组安全运行得到保障。
9月14日凌晨6点,公司输煤车间设备一片轰鸣,早班运行人员正在进行最后一趟补煤工作。6点10分,“铃铃铃……”,燃料检修班的电话急促地响起,“8号A皮带机皮带在运行中断裂,请迅速处理。”焦急的声音从话筒那端传来。
8号A皮带机是该公司负责运行维护的长安石电两台机组运行的输煤“咽喉”,也是该公司两台机组运行输煤以及掺配煤的主设备。此时,一旦8号B带出现问题,机组将因为不能上煤而“断粮”,三台正在运行的机组将面临“无米下锅”。
获悉“警情”,该公司检修部副主任郑学工和专工文旭东立即赶至现场,仔细检查了拉皮带断裂的接口,并确定了配重的行程后,迅速敲定了抢修技术方案,并汇报设备管理部。设备部要求必须尽快恢复8号A带备用,确保3台在网运行机组“口粮”通道畅通。
燃检人员立即成立了抢修工作小组,拉开了抢修序幕。抢修队伍经过安全交底后,成员迅速进入各自检修位置。一场抢修供煤“生命线”主设备的“战役”由此打响!
断裂的皮带从带坡度的工作面倒回皮带机尾部,皮带上输送的原煤沿线撒落。大家依照抢修方案合理分工,一部分人员进行驱动减速机联轴器、清扫器拆卸,并对皮带非工作面积煤进行清理,一部分人员准备检修工具和备品。
抢修现场一派繁忙景象,对讲机中不断传来对话声:“配重起吊到位!”“减速机联轴器解列!”
起重机械将硫化设备吊运至40米高的8号皮带机栈桥顶部,工作人员还需要将设备运送至皮带断裂处。硫化机架重达半吨,十分沉重。“我们负责运送硫化机架和硫化板吧。”输煤维护班班长杨昌福对现场工作班成员说。“好,我们大家手抬肩扛一起运,跟蚂蚁搬家一样,人多力量大。”
原煤全部挤在8号B皮带机输送,导致封闭式的8号带栈桥粉尘、噪音不断。为了确保尽快完成抢修,燃检人在煤尘肆掠的环境中穿梭,在每个角落留下了动人的身影。防尘帽、口罩遮住了他们的脸,相互之间只能通过熟悉的身影判断谁是谁。汗水模糊了视线擦一把,口渴了就咕噜一大口矿泉水,就这样,他们顶着恶劣的环境、忍着饥肠辘辘,与煤粉为伴、与汗水交融、与疲惫抗衡。
起重人员配合检修人员,对现场拖送皮带的动、定滑轮组进行布置。倒流皮带长达100多米,总重大,拖送皮带归位的过程,困难重重。皮带断口处老化严重,打孔夹板数次被拉脱,只能在导链两侧拉起皮带,拉回来一段,立即检查这段工作面完好,然后固定这段皮带两端,再继续拖剩下的部分,就这样一边拖,一边固定,直至15日临晨6点40,才将100多米输送皮带归位和固定。
笨重的硫化机在杨昌福安排下,早已布置到位。郑学工、文旭东一直坚守现场指挥,在技术上严格把关,力求高质量完成此次任务。现场检修人员顾不上休息,严格按照粘接步骤进行各项工序。
为了提高皮带接口的粘接强度,大家粗中有细、细中求精,从划线找中心、台阶斜口剥离,到台阶打磨、清理、刷胶、烘干,再到打压、硫化、恒温等,整个过程大家依然一丝不苟的进行着,尤其是为了使台阶互相吻合,皮带不跑偏,找中心线更是认真、仔细。至关重要的硫化工序,对硫化和恒温时压力的要求、温度的控制调整,都力求尽善尽美,避免留下质量隐患。大家默契配合,完成了8号A带硫化接头的制作,皮带一次粘合成功,等待皮带机试运。
当8号A皮带机负载试运成功的消息传来时,几个平时敢打硬仗的燃检人已经躺倒在输煤栈桥边的草地上,鼾声如雷。“兄弟,起来洗个脸,回家休息吧。”专工文旭东一个个唤醒他们。
长安石电2台机组在网运行,由于8号A皮带机皮带检修,机组燃烧原煤全部依靠汽车转运至一期煤场应急斗,再由8号B皮带机输送。高效完成8号A皮带机皮带抢修,可以节省一笔非常可观的转运费用,有效降低生产营运成本,降低8号B皮带机的压力。经过37个小时昼夜不停的抢修,17人齐心协力参与战斗,终于打赢了这场争分夺秒的战斗。
务实奉献的大唐精神在这场争分夺秒的战斗中得到最佳诠释。燃检人是一支特别能吃苦,特别能战斗的队伍,他们迎难而上,勇于担当,为抢修供煤“生命线”保机组发电做出贡献,写下新的感动。